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③ 鋼鐵冶金設備三巨頭,西馬克,奧鋼聯,達涅利的故事
機械行業離不開鋼鐵,這一期開始機械 財經 將和大家聊聊鋼鐵的事情,首先將從冶金設備的三家企業開始---西馬克,達涅利和奧鋼聯,以作為引子,開啟冶金行業的介紹。
說到鋼鐵或冶金設備不得不提德國,工業強國德國家強大到幾乎在製造業的各個領域都能找出至少一家世界級的企業。而且這些企業 歷史 悠久,歷經百年而不衰退,時刻更新業務提升自身技術水平,緊隨時代步伐並能成為各自行業的技術擔當。
如在介紹液壓龍頭企業時說到的力士樂始於1795年的一個水力驅動鍛鐵作坊。
始於1847的西門子開始是做電報機的。
鋼鐵大王蒂森克虜伯可追溯到始建於19世紀中葉、以鋼鐵發家的蒂森(thyssen),和創立於19世紀初、盛產大炮的著名軍工集團克虜伯(krupp)。
軸承行業里的舍弗勒,旗下FAG軸承可追溯到1883年,Friedrich Fischer在德國的施威因福特小城裡設計了一種專用鋼球磨床,第一次使得利用研磨工藝生產出完全球體的鋼球成為可能,然後開啟了偉大的軸承事業。
等等
冶金設備行業的三巨頭之二的西馬克和奧鋼聯都與德國有非常緊密的關系。
德國西馬克,這家在冶金行業家喻戶曉的企業追溯其 歷史 可到1871年由Carl Eberhard Weiss 創建的鍛造廠。該鍛造廠後來在1973年合並了一家1901年由Eard SchloeMann成立的公司,成立為SchloeMann-Siemag AG,在1980年簡稱為SMS。到了1999年,SMS合並了另一家冶金設備巨頭DEMAG的冶金業務【1】,至此西馬克成為冶金設備的霸主。
目前德國西馬克的很大一部分業務來自SMA-DEMAG,其實DEMAG德馬格才是曾經的冶金巨頭,其 歷史 可以從1819算起,成立之初是個做榔頭的企業。後來隸屬於傳奇的曼內斯曼集團,對!強大的力士樂也曾屬於曼內斯曼。德馬格後來一個美國項目做砸了,被九十幾個律師告到趴窩,後來其冶金業務就慢慢被西馬克收購了,曾經的輝煌已經不再了。
我估計也是美國佬看著德馬格不順眼,想制裁製裁。
目前,西馬克除了SMS-DEMAG以外,還有SMS Meer,SMS Eumuco,SMS- elexis等主要業務板塊。
其冶金業務SMS-DEMAG在業內知名度非常高,幾乎所有的大型鋼鐵廠都能見到其設備。
雖然奧鋼聯在奧地利,但是這家企業和德國直系親屬關系,1938年,作為德國納粹政權的戰爭業的一部分,在奧地利林茨開始建造鋼鐵廠,這就是奧鋼聯的開始。在60年代,奧地利聯合鋼公司與阿爾賓納礦冶公司合並組成了奧鋼聯voestalpine。這時候該機構還屬於國有企業,其業務也開始多樣化。到2001年其四大模塊基本形成,按鋼鐵生產和用途分為4部分:鋼鐵冶煉分公司(Division Steel)、鐵軌系統分公司(Division Railway Systems)、 汽車 用鋼分公司(Division Motion)、管材分公司(Division Profilform)。
本來奧鋼聯能夠好好的發展下去,可惜不幸的又是被美國看上了。在2003左右,美國的GE想通過收購奧鋼聯大舉進入歐盟自動化市場,西門子為阻強敵於歐洲,加上當時的冶金裝備製造業實在是賺錢賺得非常可觀,又加上一些其它原因,奧地利的奧鋼聯向德國西門子投懷入抱,就這樣奧鋼聯以較高的轉會費投身西門子集團。
奧鋼聯在冶金行業的名氣遠大於西門子的金屬部門,但是大胃口的西門子在2006左右趁奧鋼聯困難時期將其攬入懷中。
不過鋼鐵行業也是大起大落,到了2010年左右,不僅是中國,全球的鋼鐵業務也開始萎靡,鋼鐵行業不再是賺錢的行業了,所以西門子就考慮優化其業務結構。
2015年日本三菱重工成功收購了位於奧地利林茨市的西門子奧鋼聯製造公司(Siemens VAI)51%的股權,其餘49%股權由西門子公司持有。這也許也是產業轉移的正常現象,過幾年可能奧鋼聯就又轉到中國企業手裡了。
從德馬格和奧鋼聯的 歷史 我們能看出來,美國玩制裁和並購是常規做法,看見哪個行業強大了,首先想到的方法就是能否收到自己腰包里。
義大利的達涅利集團(Danieli Metallurgical Equipment Co., Ltd.) 歷史 可追溯到1914年,Mario Danieli 和Timo Danieli 兄弟二人在Brecia 建立Angelini 鋼廠,這是歐洲的第一個電弧爐煉鋼廠。自此開啟了達涅利百年設備 歷史 ,成為了鋼鐵設備三巨頭之一。
這三家冶金設備巨頭各有所長,西馬克的特點是軋鋼設備,無論長的扁的圓的方的都是天下第一。
奧鋼聯冶煉這一塊做得很好。奧鋼聯起家就是搞鋼鐵冶煉的,其發源地Linz-Donaweiz,1952年奧鋼聯的冶煉廠的科學家發明了氧氣轉爐,並用地名首字母叫LD爐,這也是奧鋼聯對冶金工業進步的巨大貢獻了。轉爐也成為了奧鋼聯的利劍,1965年奧鋼聯國際化第一個出口的項目就是轉爐。奧鋼聯的連鑄機也做的不錯,由於採用分節輥,設備一下子輕了很多,非常具有競爭力。
達涅利搞長材很行,比如達涅利的吐絲機出口速度達到了125m/s,達涅利在美國還有一個樣板項目,30噸電爐後接單流連鑄,不需要加熱爐直接30萬噸長材軋機。整個生產線每日開動23小時,剩下一個小時定修。
目前三巨頭在中國都有規模較大的研究院,其冶金軋鋼設備也裝備了我國各大鋼鐵生產企業,三巨頭的中國業務在90年代到新千年達到了頂峰和輝煌,這幾年隨著中國重工企業的發展,一批冶金設備研究院也紛紛起來了,如中冶系,下屬的中冶京誠,中冶賽迪和中冶武漢,重工系的一重,大重,太重等等都能在市場上分得一杯羹。
三巨頭面臨的競爭也很激烈。
1,西馬克極端介紹, 張靜,楊小明,大型鑄鍛件,2006
④ 高爐堵出鐵口的泥炮的相關內容
高爐泥炮
液壓泥炮,又名高爐煉鐵泥炮,煉鐵高爐泥炮,高爐液壓泥炮,高爐泥炮;屬於冶煉行業必備的爐前設備,其作用是能夠迅速准確堵塞放鐵後的出鐵口,使高爐快速進入下一循環的作業,較之機械泥炮,液壓泥炮具有重量輕、結構簡單、運行平穩、性能穩定可靠、效率高、操作方便、價格低廉等特點,是目前大中小型煉鐵廠家較理想的爐前設備。液壓泥炮由轉炮機構、壓炮機構、打泥機構、液壓站、操作台等部分組成,按泥缸容積分為0.05、0.06、0.08、0.13、0.163、0.26等多種規格型號,分別適合配備於不同容積的高爐。液壓泥炮具體配套參數如下:泥炮規格(立方米)0.05,0.06,0.08,0.13,0.163,0.26分別適合於與:60~120,100~150,150~250,250~380,380~460,460以上立方米的高爐配套。
http://ke..com/view/1644167.htm
高爐液壓泥炮結構改造
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通常,在高爐前會配備液壓泥炮和液壓開口機,分別用來完成冶煉出鐵時堵鐵口和打開鐵口的作業。在完成堵鐵口作業後,有時會出現液壓泥炮回轉系統的手動換向閥失靈,液壓泥炮不能及時退回,導致燒炮,進而高爐休風的事故,需要更換液壓泥炮及5h左右維修來恢復高爐生產。這對液壓泥炮結構改造提出了要求。
分析認為,可以將液壓泥炮的旋轉迴路與開口機的鑽削迴路之間安裝一旁通迴路,通過開口機的鑽削迴路來實現液壓泥炮的退回。
細化為:機械上,在液壓泥炮旋轉迴路的有桿腔與開口機鑽削馬達的正旋油路之間用φ16mm×3mm的無縫管進行對接,同時將液壓泥炮旋轉迴路的無桿腔與開口機鑽削馬達的逆旋油路之間也用φ16mm×3mm的無縫管進行對接,焊接時採用氬弧焊。在兩個管路中間分別安裝一個φ16mm的高壓截止閥來控制油路的開、閉。高爐正常時,這兩個截止閥是關閉的。
當手動換向閥出現故障時,快速關閉開口機的鑽削迴路的兩個截止閥,打開兩個旁通截止閥,啟動開口機油泵,實現液壓泥炮退回。當更換好手動換向閥後,關閉旁通截止閥,打開開口機的鑽削油路截止閥,重新利用液壓泥炮系統進行堵鐵口作業。
以上改造操作在國內安鋼煉鐵廠兩座2000級高爐上得到應用,從專業人員的反饋看,改造後,燒壞炮身的事故不再發生,且維修工和操作工的勞動量大大降低,效果很好。
http://www.mysteel.com/jspd/eqAuto/equip/2008/10/16/104941,1884027.html
http://b2b.mainone.com/proct/600/67/31/600673193.htm507m³高爐泥炮液壓閥台
http://www.sdyuhang.cn/pro_show.asp?id=233YHNP高爐泥炮液壓專用旋轉接頭
http://www.yynpw.cn/proct.asp液壓泥炮(高爐煉鐵泥炮,煉鐵高爐泥炮,高爐液壓泥炮,高爐泥炮)
http://www.valvethree.com/showwh.asp?id=1952高爐泥炮、探尺等使用概況
120m3高爐電動泥炮後期特護及改造
陳慶凱,趙健
(萊蕪鋼鐵集團股份有限公司煉鐵廠,山東萊蕪271104)
摘要:萊鋼煉鐵廠針對120m3高爐後期電動泥炮的運行狀況,制定了特護措施,對電動泥炮回轉系統進行了改造,對打泥機構進行了更新,從而提高了泥炮的作業率,有效地保證了高爐生產的順利進行,年增效益227.2萬元。
關鍵詞:電動泥炮;回轉系統;打泥機構;特護
中圖分類號:TF321.5文獻標識碼:B文章編號:1004-4620(2002)05-0018-02
CHENQing-kai,ZHAOJian
(TheIron-.,Ltd.,Laiwu271104,China)
Abstract:riod,theiron-,udmakingmechanism,,,.272millionYuan.
Keywords:electricallydrivenmudgun;rotationsystem;mudmakingmechanism;specialmaintenance
萊蕪鋼鐵集團股份有限公司煉鐵廠(簡稱萊鋼煉鐵廠)4#120m3高爐於1990年8月大修投產,電動泥炮同時投入運行,至今已連續作業十餘年,各零部件老化問題相當突出,經常發生故障,嚴重影響了高爐生產的順利進行,應立即進行更新改造。但是,為了滿足萊鋼生產形勢的需要,高爐不能立即停產大修,還必須在嚴格控制維修成本的前提下,繼續維持高爐生產。為此,萊鋼煉鐵廠以最大限度地滿足生產的需要為指針,以節約挖潛為出發點,制定了電動泥炮特護措施,並認真組織實施。同時對回轉裝置和打泥機構進行了改造,收到了良好效果。
1特護措施�
(1)電動泥炮須由專人操作,操作時應嚴格執行操作規程,杜絕各安全裝置運轉時超過極限位置。
(2)嚴禁將凍泥及干硬泥塊裝入泥筒中,應清理干凈活塞後面的殘渣鐵及硬泥,以防打泥時拉壞傳動螺母或頂彎傳動螺桿。�
(3)保持炮嘴完整,炮頭光滑,發現炮泥結焦時要及時清理。�
(4)嚴禁用涼炮嘴堵鐵口,防止發生爆炸,要求在堵鐵口前先烘烤炮嘴。�
(5)電動泥炮在運轉中,嚴禁向泥炮運轉機電設備尤其是電氣設備上打水,防止電氣設備短路,燒壞設備。�
(6)泥筒內、打泥傳動螺桿及絲母應定期加油潤滑,各裝置機械部分要定期檢修更換。
(7)電氣線路要保持乾燥,定期維護清灰更換。
同時制定經濟責任制,定期檢查嚴格考核,以確保特護措施實施到位。
2改造回轉裝置�
電動泥炮回轉裝置上懸掛著炮身等打泥機構。回轉機構的作用是在堵鐵口時,准確地將炮身對准鐵口,堵完鐵口後退回原處,泥炮一般可以回轉180°。它主要由電動機、蝸輪蝸桿、齒輪傳動、懸臂吊架及固定立柱組成。�
自進入2000年以來,4#120m3高爐泥炮經常發生蝸輪軸折斷故障,統計數字表明至少間隔15天左右就要發生一次。每次電動泥炮故障都被迫減風人工堵鐵口,甚至休風堵鐵口,這樣就必然給高爐生產帶來極大的負面影響:�
(1)造成爐況波動,影響高爐的穩定順行。�
(2)不能及時出凈渣鐵,爐缸、爐底不能在一個均勻穩定的溫度環境下工作,加劇了爐溫波動對爐缸內襯的破壞作用。�
(3)鐵口難以維護,可能引發爐底燒穿的惡性事故,這對後期高爐是極為不利的。
所以,必須及時採取得力措施,徹底解決蝸輪軸折斷故障,提高電動泥炮的利用率。
針對4#120m3高爐電動泥炮頻繁發生故障,影響高爐生產的現狀,深入現場進行調查,發現電動泥炮外觀已經嚴重變形,懸臂吊架已經嚴重傾斜,與水平線呈15°~20°夾角。從轉炮機構頂部觀察,電動泥炮立軸與懸臂吊架內孔壁(在炮身相對側)有30mm以上的間隙,主要原因是立軸上下兩盤滾針軸承已損壞,軸承外圈脫落,而靠吊架內孔側壁與軸承內圈直接接觸。這一方面加劇了二者之間的磨損;另一方面,在電動泥炮吊架與炮身重力的合力作用下產生一個較大的彎曲力矩,該彎矩的支點在兩齒輪的接合面上。蝸輪軸在長期正反嚮往復回轉過程中,因受交變應力作用而發生疲勞斷裂故障,斷裂截面就發生在小齒輪處軸肩應力集中位置。因此,要解決蝸輪軸疲勞斷裂問題,就必須先對滾針軸承進行技術改造或者更新,使懸臂吊架保持水平位置,從而消除該彎矩造成的應力集中。
為了解決回轉立軸滾針軸承修復問題,初步形成了三套改造方案。
方案一:更新上部滾針軸承,投資約0.9萬元,工期6h。只能暫時應急,不能有效地解決問題。
�方案二:更新上部、下部滾針軸承,投資約1.8萬元,工期12h以上。懸臂吊架傾斜問題可以有效地解決,但維修成本高,更換時間長,對生產影響大。
�方案三:上部、下部滾針軸承改造為銅套,投資約0.3萬元,工期8h。懸臂吊架傾斜問題可以有效地解決,維修成本低,更換時間短,對生產影響小,壽命可達到2年。
�通過對上述三套方案進行反復比較,確定採用第三套方案,即將兩盤滾針軸承改造為銅套。同時考慮到4#120m3高爐生產的需要,盡量縮短更換時間,決定將上部銅套設計為整體式,下部銅套設計為剖分式。考慮到現場工作環境惡劣,潤滑不便,銅套材質選擇耐磨性較好的ZQSn6-6-3,軸套設計尺寸如圖1所示。
�2000年9月26日借高爐定修時間,對電動泥炮滾針軸承進行了改造,施工時間僅用7h。改造後電動泥炮懸臂吊架傾角被消除,設備運轉情況良好。
圖1軸套尺寸
3改造打泥機構�
電動泥炮打泥機構的主要作用是靠推動活塞移動,將炮筒中的炮泥以適宜的吐泥速度推入鐵口孔道內。其推動活塞前進時,有兩種傳動方式:(1)螺桿回轉,螺母移動;(2)螺母回轉,螺桿移動[1]。4#120m3高爐系採用第二種傳動形式,其傳動結構原理見圖2。
圖2電動泥炮打泥結構原理
在對高爐進行設備點檢過程中,發現4#120m3高爐電動泥炮炮身倒泥十分嚴重,有時甚至不能一次性堵上鐵口,造成高爐減風或者休風操作。經過對炮身打泥機構運行狀況的詳細分析,發現泥炮倒泥的原因主要表現在以下兩個方面:
(1)打泥機構螺旋傳動部分螺母螺桿之間潤滑不理想,由於長期磨損,造成摩擦幅配合精度降低,間隙過大,時常卡死;
(2)活塞與泥缸之間長期帶炮泥相對運動,產生磨損,造成間隙過大,在堵鐵口時,炮泥在反作用壓力作用下,倒回泥缸。
要解決泥炮倒泥問題,從泥炮結構與維修成本方面考慮,更換螺桿、螺母及活塞是可以的。但是,因為檢修時間太長,高爐生產不允許,於是決定借定修時間更新整體炮身,而將原炮身內部另部件進行修復作為備用,從而有效地解決了泥炮倒泥問題。
4實施效果
4.1應用效果�
由於特護措施得到了認真組織實施,電動泥炮的作業率明顯提高。通過電動泥炮回轉裝置的技術改造,將上下兩盤滾針軸承改造為銅套,消除了懸臂吊架與水平面之間的夾角,提高了電動泥炮動作的准確性,使作用於蝸輪軸上的彎矩消除,泥炮運行更平穩可靠,泥套更易於維護,鐵口深度易於保證,為高爐爐缸與爐底提供了一個穩定的溫度環境。打泥機構炮身經過更新,泥炮倒泥問題得到了有效解決,高爐生產順行穩定,出鐵正點率高,為高爐長壽、高產、優質、低耗奠定了良好的基礎。
4.2經濟效益�
(1)增鐵效益:電動泥炮運行平穩後,每年可減少休風時間96h,按4#高爐日產量300t/d計算,噸鐵效益按60元/t計,增鐵效益7.2萬元。
(2)降低焦比效益:按入爐焦比600kg/t、焦炭價格473元/t、休風率每降低1%焦比下降7%計算,休風率降低為1.1%,高爐的年產量按10萬t,節約焦炭的效益為218.5萬元。
(3)節約投資:兩盤滾針軸承價格1.8萬元,兩件銅套0.3萬元,節約投資1.5萬元。
�合計經濟效益227.2萬元。http://www.dayejin.com/sdyj/sddyj/20025/2002509.htm
KD75型液壓泥炮
KD75型液壓泥炮是適用於300~500m3高爐爐前出鐵的專用設備。其主要功能是:在高爐不休風的情況下,完成高爐出鐵後堵住鐵口,使高爐能連續工作。KD75型液壓泥炮主要由打泥機構、吊掛機構、控制連桿、回轉機構、斜底座、機上配管、液壓站及控制閥台等組成。工作原理:由回轉油缸驅動懸臂帶動打泥機構,使炮嘴運動到鐵口時,打泥機構開始打泥,打泥完成後燜炮,待炮泥完全乾後,回轉油缸由桿腔進油,帶動懸臂及打泥機構退回到裝泥位置。KD75型液壓泥炮主要特點:打泥機構採用活塞桿固定,油缸缸體帶動泥塞運動,油缸活塞桿工作條件好,壽命長,泥塞更換方便;採用兩套連桿機構,使炮嘴在接近鐵口時的運動軌跡為近似的直線運動,完全滿足堵鐵口的工藝條件;泥炮自身高度低,結構緊湊,維護方便;泥缸內壁採用輝光離子氮化,油缸內壁鍍鉻處理,提高了易損件的使用壽命;液壓系統採用邏輯閥塊,液壓站結構緊湊,控制閥台結構簡單,操作方便。該型泥炮現已在安陽、本溪北台、新撫鋼、柳鋼、通鋼、漣源、長治、唐山國豐、唐山煤石、唐山建龍、馬鋼、萍鄉、張家港、臨汾、大冶、合肥等全國30餘家鋼鐵公司廣泛應用。技術性能達到設計使用要求,能滿足高爐的正常生產,用戶反映良好。給公司和用戶帶來可觀的經濟效益和社會效益,推動了中國煉鐵設備水平的提高。中國尚有很多300~500m3的高爐所用泥炮有待改進,同時每年又有許多鋼鐵公司新建或大修該級別高爐設備,因此KD75型液壓泥炮有著良好的發展前景。
http://www.3dportal.cn/discuz/thread-595094-1-1.html
高爐矮式液壓泥炮http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_bgkj200101005.aspx
供應0.13立方米高爐液壓泥炮機http://www.cnsb.cn/html/procts/37/info_show_37539.html
高爐煉鐵泥炮http://www.chinawj.com.cn/SiteShow/74540/infoView/8270533.html
3200m~3高爐出鐵場泥炮、開鐵口機安裝--《天津冶金》2007年S1期
http://emuch.net/journal/article.php?id=CJFDTotal-TJYG2007S1051
煉鐵廠高爐泥炮炮咀的設計http://www.ilib.cn/A-QCode~jx199903007.html
4^#120m^3高爐泥炮改造萊鋼科技論文http://www.dic123.com/pd_899162ab-0b03-4c96-b447-d677518996e5.html#download
泥炮的圖片http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&cl=2&lm=-1&pv=&word=%C4%E0%C5%DA&z=0
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